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自動定位桁架鶴管系統(tǒng)故障原因及改進措施

發(fā)布時間:2023-02-20 14:14:47      發(fā)布人:小編  瀏覽量:

某油氣儲運站庫主要通過鐵路槽車完成凝析油等輕質(zhì)油品的充裝外銷任務(wù),建有96套裝車鶴位,采用自動定位桁架鶴管系統(tǒng),經(jīng)過棧橋?qū)嶋H裝車應(yīng)用,自動定位桁架鶴管系統(tǒng)內(nèi)部伸縮管在升降過程中頻繁出現(xiàn)卡阻、鋼絲繩斷裂等問題,故障率較高,影響輕質(zhì)油裝車作業(yè)效率及安全。

1 自動定位桁架鶴管系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理[裝車鶴管的應(yīng)用[J].甘肅科技,2008,24(18):13-14.</a><a href='javascript:;' class='nohref'></a>" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(47, 139, 214); outline: none;">1,2,3]

凝析油火車罐車自動定位桁架鶴管系統(tǒng)主要由可編程邏輯控制器(PLC)控制器、氣相曲臂、液相曲臂、桁架軌道、電機、桁架小車、激光對位傳感器、伸縮管(5節(jié))、集氣帽、液位及靜電檢測報警器等構(gòu)成[3]。

原理:自動定位桁架鶴管(見圖1)系統(tǒng)在火車軌道中心的正上方設(shè)置桁架軌道,安裝移動小車及鶴管,以電機為動力源驅(qū)動小車及鶴管沿軌道水平來回移動,利用激光檢測對火車罐車罐體表面進行非接觸式測量,經(jīng)過PLC控制器的精準計算,引導(dǎo)鶴管自動運行對位到罐口中心,進而實現(xiàn)鶴管與罐車的自動對位。在準確找到罐口后,通過電機帶動鋼絲繩牽引鶴管內(nèi)部伸縮管下降至罐車底部,密封帽隨伸縮管下降至罐口并壓實,啟泵后聯(lián)鎖控制電動閥開閥進油充裝,到充裝量聯(lián)鎖關(guān)閉電動閥并牽引伸縮管上升至罐口,控油后完全回位完成充裝操作。

2 自動定位桁架鶴管系統(tǒng)故障現(xiàn)象及原因分析[4]

2.1 故障現(xiàn)象

自動定位桁架鶴管內(nèi)五節(jié)伸縮管在對位完畢下降時,頻繁出現(xiàn)卡阻,導(dǎo)致伸縮管無法完全延展至罐車底部,不能實現(xiàn)液下裝車,靜電荷聚集影響裝車安全及效率。

圖1 自動定位桁架鶴管

圖1 自動定位桁架鶴管   


牽引伸縮管的鋼絲繩在最底部U型夾處頻繁斷裂,伸縮管瞬間跌落至罐車內(nèi),若此時火車正在拉重推空或鶴管下部有人,存在較大安全隱患。

據(jù)統(tǒng)計,2013年至2018年累計出現(xiàn)12次鶴管伸縮管升降卡阻、6次鋼絲繩斷裂問題。見表1。

  

表1 自動定位桁架鶴管系統(tǒng)問題統(tǒng)計  



表1 自動定位桁架鶴管系統(tǒng)問題統(tǒng)計

2.2 故障原因分析

鶴管伸縮節(jié)設(shè)計、制造缺陷。鶴管內(nèi)伸縮節(jié)壁厚約2mm,5節(jié)伸縮節(jié)完全展開下到罐車底部總長度約5.2m,在進油時受沖擊力,伸縮管間產(chǎn)生晃動,導(dǎo)致伸縮管內(nèi)外壁磨損、輕微變形(經(jīng)游標卡尺測量,第四節(jié)外壁圓直徑有約3mm的誤差),長此以往變形必將超過伸縮管之間的允許間隙,出現(xiàn)頻繁卡阻。

鶴管安裝缺陷。鶴管安裝時未精確測量垂直度,經(jīng)實際測量,17#、18#、21#、22#、23#鶴管最外層保護管不垂直,約偏差5mm,導(dǎo)致鶴管內(nèi)各個伸縮節(jié)長期受力、變形。

鋼絲繩超負荷受力。在伸縮管升降頻繁卡阻的影響下,鋼絲繩超負荷受力,且固定鋼絲繩底部的U型夾安裝不符合規(guī)范,存在交替布置、數(shù)量不足3個、夾間距離不足問題,導(dǎo)致鋼絲繩產(chǎn)生變形,降低鋼絲繩承重等級,長期超負荷受力斷裂。

3 改進措施

伸縮管變形卡阻、鋼絲繩斷裂等故障問題直接影響裝車安全及效率。為解決該問題,經(jīng)過現(xiàn)場改進并安裝運行,取得了很好的效果。

3.1 改進內(nèi)伸縮管

更改內(nèi)伸縮套管壁厚。開模具定制了伸縮垂管,將內(nèi)部4節(jié)伸縮套管壁厚由原先的2mm全部改為3mm,增加強度,垂管長2000mm,同軸度≤0.3mm,防止在使用過程中出現(xiàn)失圓和消除卡阻。針對安裝密封帽的最外層伸縮套管采用碳鋼材質(zhì),加工后鍍鉻,壁厚由2mm調(diào)整為4.5mm,更改后其強度,圓柱度,表面光潔度都有顯著改善。

安裝過程中嚴格控制鶴管垂直度。對鶴管三通連接管加工工藝進行改進,對該部件法蘭、氣相彎頭的焊接采用工裝控制其精度,中間液相連接管與垂管連接接口的螺紋改為焊后加工,提高該接口與法蘭的垂直度、與外固定管的同軸度精度,在安裝時嚴格控制影響鶴管垂直度的小車桁架軌道水平度,確保在設(shè)計誤差允許范圍內(nèi),避免垂管在升降過程中出現(xiàn)由于傾斜導(dǎo)致的卡阻現(xiàn)象。

3.2 改進鋼絲繩

更改鋼絲繩的裝卡方式,將原有的鋼絲繩卡卡緊方式改為楔形接頭+鋼絲繩卡緊方式,增大鋼絲繩卡緊的受力面積。固定鋼絲繩底部的鉛垂,防止其與鋼絲繩發(fā)生相對轉(zhuǎn)動,消除應(yīng)力集中現(xiàn)象,避免環(huán)鉛錘切鋼絲繩。

4 改造效果

通過改造,自動定位桁架鶴管系統(tǒng)伸縮管變形卡阻、鋼絲繩斷裂等故障問題得到解決,鶴管自動對位后可自動升降內(nèi)伸縮管至罐底,不受鐵路罐車人孔蓋打開仰角及開蓋方向的限制,密封帽可完全壓實在罐口,進而實現(xiàn)完全密閉及液下裝車,排除油氣揮發(fā)對操作人員健康的損害,解決靜電荷聚集問題,有效提升設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全。


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